一次風(fēng)機多倍頻振動的診斷分析與處理
在現(xiàn)場遇到過同類情況,同樣類型的頻譜形式,也確定為軸瓦配合間隙較大,但都是做平衡處理,處理后基頻及倍頻都會大幅減小,其實對于這類故障來說,本身就是兩種原因的相互作用引起,那種原因得到處理振幅都會得到改善。
1、設(shè)備概述
一次風(fēng)機的轉(zhuǎn)速1460r/rain,額定功率2500kW,全壓為22kPa,流量335610m3/h。風(fēng)機結(jié)構(gòu)型式為雙吸單出雙支撐單級離心風(fēng)機,風(fēng)機與電機間采用帶加長節(jié)的膜片聯(lián)軸器聯(lián)接,風(fēng)機軸承采用帶座滑動軸承。
2、設(shè)備問題
一次風(fēng)機在檢修后運行過程中非驅(qū)動端軸承振動增大,從開機時<3mm/s增大到4.5mm/s,振動絕對值雖然還未超出允許值,但風(fēng)機軸承尤其是非驅(qū)動端軸承基礎(chǔ)平臺及平臺周邊2-3m范圍內(nèi)地面振感強烈,而一次風(fēng)機軸承振動在2mngs以下,可以確定一次風(fēng)機存在某種機械故障。
3、故障診斷及處理道奇軸承在頂部有一個調(diào)整螺絲用以調(diào)整軸瓦緊力(圖1).
按照風(fēng)機廠家說明書要求,軸承安裝時需將力矩扳手調(diào)整至2500in.1b(約282N·m)擰緊調(diào)整螺絲。發(fā)現(xiàn)軸承振動增大后,將力矩扳手調(diào)整至280N·m重新上緊,調(diào)整螺絲不動。對機組振動進行監(jiān)測,以進一步分析故障原因,風(fēng)機測點布置見圖2。
由表l可知。風(fēng)機測點4水平方向振動最大,振動值為4.7mm/s。從測點4水平方向測點的時域波形(圖3)和振動速度頻譜(圖4)可以看出,振動頻譜主要表現(xiàn)為1倍頻,同時伴隨較豐富的諧頻,從時域波形來看,有周期性沖擊碰摩現(xiàn)象;而測點3的振動速度頻譜有豐富諧頻及整分數(shù)倍頻率(圖5)。分析認為可能原因為:①軸瓦磨損或軸瓦間隙偏大;②機組動靜部分間隙不均造成周期性的碰摩,可能是風(fēng)機軸封碰摩或葉輪與機殼處氣隙過小引起摩擦;③轉(zhuǎn)子的運行過程出現(xiàn)不平衡或不對中。
進行年度例行檢修,借此機會對風(fēng)機進行檢查,重點是針對狀態(tài)監(jiān)測分析的原因做相應(yīng)檢查。①檢查風(fēng)機軸瓦,風(fēng)機軸瓦完好。根據(jù)廠家圖紙要求重新調(diào)整風(fēng)機軸瓦間隙、找正對中。②檢查軸封,發(fā)現(xiàn)鋁制軸封有較大磨損,軸封間隙已很大,根據(jù)磨痕及風(fēng)機后期正常運行軸封漏風(fēng)情況判斷,軸封應(yīng)是在運行初期就已磨損,振動并非軸封碰摩引起。檢查葉輪與機殼處氣隙為7—12mm,稍大于圖紙要求的6~9mm,葉輪處沒有摩擦痕跡,因此這也不是引起振動的原因。③檢查風(fēng)機葉輪,葉輪完好,表面沒有明顯積灰,但還是要求維護人員對葉輪表面進行了仔細清理。風(fēng)機檢修完成隨即進行試運,發(fā)現(xiàn)振動沒有得到明顯改善,基礎(chǔ)平臺及附近地面振感沒有變化,并且風(fēng)機在投用帶正常負荷后振動與檢修前基本一致。風(fēng)機檢修后試運振動數(shù)據(jù)見表2。
由于檢修時間限制及風(fēng)機振動尚處于標準可接受的范圍內(nèi),因此決定此次例行檢修期間不再對其處理,而根據(jù)風(fēng)機此次檢修情況重新制定檢修方案,待第二年例行檢修時再進行處理。檢修后重新分析風(fēng)機振動的原因,有相當(dāng)一部分人員根據(jù)檢修情況認為風(fēng)機轉(zhuǎn)子動平衡有問題,需要返廠做動平衡或在現(xiàn)場進行動平衡。如果返廠做動平衡,時間長,費用大;現(xiàn)場做動平衡,如果振動的原因不是由動平衡引起,每次檢修后風(fēng)機工況變化,都需要重新做動平衡,而且效果未知,因此需要首先確認風(fēng)機是否存在動不平衡。根據(jù)之前的振動頻譜圖、時域波形圖,無法明確肯定是否存在動不平衡。根據(jù)旋轉(zhuǎn)機械振動理論,不平衡的特征除了在時域波形圖和頻譜圖上具有穩(wěn)定的1倍頻分量的特征外,還有其他明顯特征,對轉(zhuǎn)速變化敏感,在相位上中也有明顯特征:同一軸承座水平方向與垂直方向測得相位差為90。由于風(fēng)機啟動時間短,并且正常運行時風(fēng)機沒有啟動機會,無法通過對轉(zhuǎn)速敏感這個特征進行判別。因此需要通過相位特征判別是否動不平衡。監(jiān)測結(jié)果如下:
(1)現(xiàn)場采集絕對振動最大點是測點4的水平方向,為4.5mrrds。振動頻率以轉(zhuǎn)速的1倍頻為主,且有較豐富的諧頻。從速度和加速度的時域波形看,有很規(guī)律的瞬間向上和向下的沖擊(圖6、圖7、圖8)。(2)測點3位置振值相對測點4小一些,水平、垂直、軸向振動絕對速度值分別為3.0mm/s、2.5mm/s、3.0mm/s。振值總體較小,軸向振動比垂直方向大一些,水平和垂直方向振動頻率以轉(zhuǎn)速的1倍頻和4倍主;軸向振動頻率以轉(zhuǎn)速的1倍頻和5倍頻為主(圖9、圖10、圖11)。(3)現(xiàn)場觀察測點3垂直、水平方向相位差為169度,測點4的垂直、水平方向相位差為155度。(4)現(xiàn)場觀察運行中的聯(lián)軸節(jié)膜片有較大的變形,且有一片膜片變形方向與其他膜片變形方向相反。
從振動監(jiān)測圖形數(shù)據(jù)分析可以看出:(1)由于風(fēng)機同一軸承座水平方向和垂直方向振動的相位差在150度至170度之間,因此風(fēng)機轉(zhuǎn)子不存在明顯的動不平衡問題。(2)從測點4的振動時域波形看,該軸承受到了瞬間的沖擊,像部件松動產(chǎn)生的,該軸承為滑動軸承,可調(diào)心軸承座,結(jié)合軸承座具體結(jié)構(gòu)分析,軸瓦瓦背與座之間配合存在松動的可能性較大。(3)測點3軸向振值所占比例較高,各方向振率以1倍頻、4倍頻和5倍頻為主,現(xiàn)場觀察聯(lián)軸節(jié)膜片有明顯變形,說明機組對中可能有問題。第二年進行例行檢修,根據(jù)風(fēng)機狀態(tài)監(jiān)測的情況不再對風(fēng)機轉(zhuǎn)子做動不平衡方面的檢查,而采取了針對性檢修措施:(1)檢查發(fā)現(xiàn)調(diào)整螺絲已經(jīng)松動,用力矩扳手按說明書規(guī)定的力矩重新擰緊調(diào)整螺絲。(2)更換聯(lián)軸器膜片,采用激光對中儀重新找正對中。風(fēng)機檢修完成后試運,風(fēng)機軸承振動降低較多,振動最大處<3mm/s,都處于理想的運行區(qū)域,同時風(fēng)機基礎(chǔ)平臺及附近地面振感消失,此次檢修真正消除了風(fēng)機存在的故障。檢修后風(fēng)機軸承振動數(shù)據(jù)見表3。




